混凝土泵车换向阀故障解决的小妙招
混凝土泵车在施工现场施工,环境恶劣,机器运行时间长,部分零件容易出现故障,混凝土泵车换向阀出现故障。我们应该如何解决它们?
1、混凝土泵车干式阀杆漏水原因:
b、电磁阀两端漏油腔背压过大,向推杆处漏油。
处理方式:
a、更换新的密封圈。
b、检查如果背压过高,分别接回油箱。
2、混凝土泵车泵送流量减少的原因:
由于长时间的冲击,换向阀推杆磨损变短,连接接触点磨损,阀芯行程不足等,导致开口和流量变小。
处理方法:更换推杆或电磁铁。
3、混凝土泵车板式连接换向阀结合面渗油原因:
a、安装螺丝拧得太松。
b、安装底板表面加工精度差。
c、底密封圈老化或不起密封作用。
d、螺丝材料不服,拉伸变形。
解决方式:
a、重新拧紧。
b、底板表面的安装应进行磨削加工,确保其精度。
c、更换密封圈。
d、根据需要更换混凝土泵车换向阀的紧固螺钉。
4、混凝土泵车湿式电磁铁吸收释放缓慢的原因:
电磁铁后端有一个密封螺钉。安装之初,后腔内会有空气。当油进入连接铁腔时,如果后腔内的空气无法释放,解决故障的小技巧会导致压缩和阻尼,导致运动迟缓。
解决办法:刚开始使用时先拧紧密封螺钉,充满油后,再拧紧密封。
经常对混凝土泵车进行检查、维护,对延缓混凝土泵车的使用寿命和工作效率有很大帮助。